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宦海龙腾-第732部分

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    重点型号就是实践党员先进xìng的最好舞台,努力成为专业的行家能手就能充分体现**员的先进xìng。在新机研制的过程中,在不断的创新和攀登中,每一个脚印都闪烁着**员创新、拼搏的光芒。
    航空电子系统是新型战机的又一关键技术,要满足系统研制要求,需组建电子实验室。这是一项技术复杂、功能强大的试验设施,在华夏是第一次,xiǎo到每一颗螺丝钉,大到计算机系统,一切都要靠自己。
    经过艰苦的努力,新机航电的开拓者们排除了重重困难,取得了一个又一个新技术的突破。1996年5月,在dsi大厅里,华夏规模最大、系统最复杂的第三代航电综合试验获得成功!
    2000年2月,新机全国产化dsi综合仿真试验设施全面建成。同年10月,综合仿真地面试验顺利完成。这些成功,不仅缩xiǎo了与国外的差距,而且使华夏航电系统的开发技术有了新的突破,填补了华夏航空电子技术领域的空白。
    2003年,新机设计定型已经箭在弦上,其中导弹靶试任务更是重中之重的关键项目,它直接关系到新机能否顺利定型,人们都在热切地关注着靶试现场。终于,靶试开始,首发成功!
    为此;大家欢欣鼓舞。然而,第二发导弹试shè失败了。
    瞬间,气氛一下子紧张起来,大家急切的询问着原因。心里都捏着一把汗。第二天,宋文聪、李文政、顾仲平、戴亚龙在靶试现场,和设计员一起分析数据,仔细排查原因。在京城、在东方,导弹专家们也伸出了援助之手,终于找到了故障原因并迅速排除。
    在随后的试shè中三发全部命中,大江南北所有关心新机研制的人们都深深地松了一口气。人们没有忘记,为了完成靶试任务,总体设计单位集中航电系统的软件、武器、雷达、总线、仿真各专业jīng兵强将,在西线工作了8个多月。
    他们坚韧不拔,顽强拼搏,用满腔的热情击退了大西北的严寒酷暑,战胜了无数的艰难险阻,给新型战机设计定型画上了一个圆满的句号。有这样一位**员,他的名字叫——肖党生。正如“党生”这个名字一样,他与党同一天生,为党工作一生,为了党的航空事业而献身。
    肖党生,华夏飞机机电控制领域的中青年专家。1986年被派往国外进修学习期间,他把所有的jīng力都用在了学习和研究上,除了一日三餐和睡眠,其他时间都是在教室、图书馆和实验室度过。他孜孜不倦、如饥似渴地汲取着知识的营??卓有成效的成绩,令外国同行和导师称赞不已。学习期满,校方盛情挽留,多家公司高薪聘请,但是,肖党生一一拒绝,他怀着强烈的报国之心,毅然返回了祖国。
    回国后,肖党生主持了新机飞控系统中多项重要工作,成为活跃在新机研制一线的重要骨干,被航空航天工业部评为“有突出贡献的回国留学人员”。1999年,肖党生主持了新机环控系统核心部件的开发工作。他将传统的飞机机械系统和现代控制理论相结合,突破了设计中的许多难点和疑点,科学有效地解决了原系统中振dàng和跟随等问题,大大提高了控制品质,保证了系统的先进xìng和可实现xìng。
    然而,长期的疲劳使肖党生的体质明显下降。当环控控制器刚刚研制成功,他就住进了医院:胃癌晚期!2004年1月14日,在新型战机设计定型的前夕,年仅48岁的肖党生带着对航空事业的无限热爱和眷恋,永远地离开了他深爱的祖国和人民……他走的那天,所园区网的论坛里挤满了关心老肖的人们,他们自发地缅怀老肖,自发地为他送行,人们说得最多的是这样一句话:“他是一名真正的**员!”
    在新机研制一线还有许多的优秀的**员。原新机总质量师袁承昌,全身心工作,首飞前一次偶然的体检,发现肺癌已到晚期,终因错过了最佳治疗时机,而没能等到首飞成功的那一天。他为了确保新机的质量,却放弃了自己身体的质量。
    航电系统国家级专家蒲xiǎo勃,长期超负荷工作,经常被剧烈的头疼所困扰,他总是吃点yào就tǐng过去,当他又一次被突然发作的头疼击倒时,医院的诊断是:脑垂体瘤!在连续做了两次脑部手术后,他仅仅休息了很短的时间,又投入到新机研制的工作中。
    电气专业副总师彭家护做过心脏手术,年过六旬还常常和年轻人一样通宵达旦的工作,被同志们称为带着心脏起搏器的“拼命三郎”……。
    人们的航空人,他们默默无闻,默默付出,心中只有一个心愿:用毕生的jīng力,实现华夏航空工业的新跨越,让祖国的蓝天永远宁静。龙腾东方,dàng气回肠!
    从第一张草图到机身上火红的“八一”军徽,有多少当年航空工业的jīng英青丝已成白发,有多少有志青年已成长为华夏航空事业的中坚和栋梁。20年新机的研制历程就像一幅恢宏壮美的历史画卷,永远铭刻在华夏的千里疆土,犹如一曲撼人心灵的辉煌乐章,回dàng在祖国的万里蓝天!
    明天,华夏的新型战机将不断腾空而起,新一代航空人将不断成长,他们正以满腔的热血实现心中的豪情:我以我心写凌霄!热血铸剑扬国威新型战机试制定点川都飞机工业(集团)公司!新机试制成为成飞最大的政治。
    20年风雨兼程,无数**员殚jīng竭虑,奋斗不息。他们追求与奋斗、光荣与梦想的故事,构成了新型战机研制的壮丽篇章。至今,人们仍然怀念型号工程试制现场总指挥、成飞原总经理、**员杨宝树,怀念他为推进新机研制所付出的巨大努力。技术新,结构新,材料新,标准新,试制工作面临的是一个全新的领域,对成飞的技术基础和能力是极大挑战,对基础管理、人才队伍更是重大的考验。祖国需要就是最高需要。
    杨宝树说,新机是一切工作的重中之重!各级领导必须思想到位、领导到位、指挥到位、措施到位、服务到位。人们要从爱国主义、建设强大国防的高度增强试制人员的使命感、责任感。公司的一切工作都要为型号飞机开路,全线都要开绿灯,同舟共济,共渡难关。
    在公司党代会和职代会上,杨宝树向全体党员、干部、职工发出“奋力拼搏,实现型号工程节点目标”的要求。作为新华夏培养起来的具有30多年航空制造技术和管理经验的专家,杨宝树jīng通飞机试制生产的各个环节,对飞机各系统及相互关系了如指掌,他深知新机试制的不易,他指挥有关人员消化新技术,对先进制造技术预先跟踪,作好技术储备和试制条件的准备。新机的装配有特定的要求,中机身的孔不但要用钻头钻,还要用铰刀铰。一个孔要用4把铰刀才能加工完成,之后,还要涂密封胶,做气密油密试验,难度非常大。型号飞机原型机中机身骨架的装配上上下下协调了20多次,进度受到了影响。
    关键时刻,杨宝树来到装配现场:“人们肩上的责任很重啊!装配的进度,对鼓舞试制全线有很大影响!同志们,**员要冲锋在前,决不能让型号试制的列车在咱装配厂晚点!”在杨宝树的鼓励下,型号装配线上的干部职工面对挑战,无所畏惧,打破陈规,勇于创新。组织三班倒,计划按xiǎo时排,能提前1分钟,决不耽误60秒。
    一个党员就是一面旗帜!党员带头吃住在车间;许多职工饮食起居、工作生活不再有规律,家住市内的职工换洗衣服都是妻子和家人送到公司大mén口;青年职工在现场鲜红的团旗下庄严宣誓:“我为型号做贡献,型号成功我成才!”众志成城,确保了型号飞机按节点推进了总装。
    飞机进入总装后,杨宝树认为,这是一个可以高度平行jiāo叉的环节,要确保试制目标,必须以网络计划为核心,强化现场管理。他坐镇现场指挥,协调试制进度,解决重大问题。由于清楚许多细节,杨总知道在什么时候用什么办法来jī励大家的斗志。杨宝树使用的“jī将”法,就是向大家敞开赤诚之心,说肺腑之言,强化大家的荣誉感、使命感、责任感。
    一次动员会上,他说:“对型号飞机总装,人们要在战略上藐视它。人们的总装车间是六十年代组成的,领导换了一届又一届,工人换了一代又一代,但咱们的总装车间从没有打过败仗!从没有因为总装而延误新机按时jiāo付。现在,型号飞机也决不能在总装晚点!当然从另一个角度讲,那么多新的成品、新的电缆、新的chā头、新的导管在装配,人们一定要一项一项地把它解决好,在战术上人们一定要重视它,不能忽视每一个细节、每一个螺钉、每一个chā头。人们的工人、工艺人员、设计人员要三结合,保证高质量的完成安装任务。党员干部要振奋jīng神,坚守防线,‘后墙不倒’……”
    领导指挥有力,逐级落实责任,很快,电缆制造,提前完成;导管安装,提前完成;系统安装,提前完成;“三通”,没有烧坏一件成品,创造了新机总装史上的奇迹!然而,谁也没想到,就在型号飞机被送上蓝天后,无情的病魔正悄悄向杨宝树袭来。
    他不是不珍惜生命,他是没有时间去医院检查身体啊!
    他肩上的担子太重了。在生命最后的日子里,他拖着羸弱的身体,来到型号飞机身旁,像抚mō自己孩子般抚mō着伴随了他无数个日日夜夜的飞机,目光里流lù出太多的眷恋。在病情恶化处于深度昏mí时,他还在喃喃自语:“飞起来……拉高!再拉高!……”带着对新型飞机深深的爱,带着对华夏航空工业美好未来的向往,他永远地离开了他牵挂的新型飞机……
    “出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”。投身挚爱的事业,并为之付出终生的追求。这,就是**员杨宝树的人生选择。正是这样的选择,让人们懂得了,在今天,一个**员应该有着什么样的信念和追求,生命才有价值!新型飞机的试制,是华夏航空工业的一次真正超越。
    20年的研制史证明:型号飞机试制的技术、制造和管理能力已经达到了世界先进水平。重大关键制造工艺技术,经过联合攻关,取得全面突破,有些填补了国内空白,有些达到了世界先进水平。
    20年,是一次次攀登科技高峰的奋斗。无数**员义无反顾,冲锋在前,坚韧不拔,挑战极限,贡献了他们的智慧、才能和心血!他们当中,有科技专家,有普通的工艺员,也有生产第一线的技师、工人……
    新型飞机前起落架的制造材料是一种超高强度材料,机械加工难度很大。按设计要求,前起落架某部位上,需在直径不到100毫米、长度近1000毫米的深孔内加工出一对相间180度的键槽,槽的jīng度误差只允许0。0第一关的“深孔内双键槽jīng密加工”。
    面对这一高难度技术课题,传统的工艺加工方法根本无法达到设计要求,必须另辟蹊径。工艺员们查阅了大量的技术资料,制定出了一套套方案,在实践中却一个个被无情否决。有着成飞“车工第一刀”的**员、青年车工同工艺员一起经历了几次失败后,凭借多年的机械加工经验,提出了用车chuáng磨键槽的想法,成功制造了“磨削动力头”,经在车chuáng上安装试用,解决了键槽对称度要
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